今年,有15名員工從幾千名員工中脫穎而出,榮獲“海灣工匠”稱號。他們是如何做到的,或許從他們的故事中會找到答案…………本文講述的是邵龍的故事。
凌晨四點,海灣化學(xué)氯乙烯裝置區(qū)的燈光刺破夜幕,邵龍已經(jīng)站在反應(yīng)塔前,工藝調(diào)試正在開展?!霸俳?℃!”他盯著手中測溫槍上跳動的數(shù)據(jù),對身后緊攥扳手的班組成員打了個手勢,“換熱器閥門開度調(diào)15%,準備切泵……”
作為海灣化學(xué)氯乙烯廠氯乙烯二工段工段長,邵龍精耕氯乙烯生產(chǎn)技術(shù)近10年,帶領(lǐng)工段人員實施多項技改和調(diào)試,為企業(yè)降本增效、提質(zhì)降耗做出積極貢獻。
早在幾年前,邵龍便提出在VCM檢查罐送料至PVC球罐管道上增加過濾器的合理化建議。同時,為進一步提升檢修效率,他還帶領(lǐng)工段人員實施直接氯化反應(yīng)器催化劑自動加裝系統(tǒng)升級改造,實現(xiàn)催化劑的精準、連續(xù)、自動添加,優(yōu)化反應(yīng)過程控制,為氯乙烯產(chǎn)品純度穩(wěn)定在99.99%做出貢獻。
在裝置運行中,邵龍帶領(lǐng)同事們不斷優(yōu)化指標(biāo)控制,其中“高溫氯化反應(yīng)參數(shù)優(yōu)化項目”通過精準調(diào)控乙烯與氯氣配比,使乙烯單耗創(chuàng)下歷史新低;蒸汽單耗同步降低55kg/t,兩項指標(biāo)年節(jié)約成本超1200萬元。在產(chǎn)品質(zhì)量攻堅工作里,邵龍參與氯乙烯廠“精餾塔動態(tài)調(diào)控方案”的實施 。該方案在實際應(yīng)用中取得一定成效,目前工段VCM產(chǎn)品純度已連續(xù)700余天穩(wěn)定保持在99.99% ,較前期均值提升2.45% 。
“獨行者速,眾行者遠”。為確保安全生產(chǎn),他帶領(lǐng)同事們開展夜間應(yīng)急演練,設(shè)計多項演練場景,組織28場實戰(zhàn)演練,團隊?wèi)?yīng)急響應(yīng)效率提升40%,助力工段實現(xiàn)全年“零事故”。
同時,為培養(yǎng)技能人才,邵龍打造“線上理論筑基+線下實操強能”的立體培訓(xùn)模式,全年累計開展培訓(xùn)84場,員工技能達標(biāo)率達100%。他通過實施“半小時成長計劃”,引領(lǐng)夜班員工互當(dāng)講師、手繪流程圖,并為12名新員工量身定制成長路徑,3年內(nèi)培養(yǎng)出5名技師、7名崗位能手。
在邵龍的引領(lǐng)下,工段在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域也取得豐碩成果。QC成果《低壓蒸汽冷凝水回收裝置》于2024年9月榮獲市一等獎;QC成果《研制一套VCM裝置自來水和循環(huán)水回收裝置》于2025年1月榮獲集團一等獎;主導(dǎo)編制的32篇OPL單點教程和56項合理化建議全部落地,年增效超800萬元;推動工段VCM產(chǎn)量超額完成年度計劃100.7%,關(guān)鍵指標(biāo)連續(xù)三年行業(yè)領(lǐng)跑。
對精益求精的執(zhí)著追求,對創(chuàng)新突破的不懈努力,對團隊成長的用心耐心,邵龍用近10年的持續(xù)深耕,讓海灣工匠的“金字招牌”熠熠生輝……(作者/攝影: 張翔鈞)
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