中化新網訊 近日,國家能源稠(重)油開采研發(fā)中心在遼河油田開展熱采稠油轉化學驅降黏開發(fā)二維模擬實驗,證明了原油黏度達700毫帕·秒的稠油化學驅降黏開采的有效性,向著稠油熱采轉冷采的目標邁出重要一步。
遼河油田稠油儲量規(guī)模龐大。為實現(xiàn)降碳減排,科研人員積極探索稠油“熱力+”、稠油冷采等新一代稠油綠色低碳大幅度提高采收率技術,推動稠油開發(fā)方式轉變。
今年7月,科研人員在海1塊實現(xiàn)了黏度小于200毫帕·秒的注水開發(fā)稠油轉化學驅開發(fā)。與海1塊相比,這次實驗采取的樣品來自千22塊,原油黏度、密度更大,地層溫度更高,在常溫下幾乎不流動。此前,千22塊采用注蒸汽吞吐開發(fā),轉為化學驅冷采難度更大。
為填補熱采稠油轉換化學驅技術空白,國家能源稠(重)油開采研發(fā)中心制訂了4條稠油轉型開發(fā)技術路線,規(guī)劃稠油化學降黏劑驅替等27組實驗,并選定千22塊為目標區(qū)塊,在試驗室開展了普通稠油化學驅降黏二維模擬實驗,為現(xiàn)場應用提供依據(jù)。
實驗中,科研人員反復優(yōu)選化學降黏劑,充分考慮熱采轉冷采模型適應性問題,全方位精細改造實驗模型,確保實驗成功進行。實驗發(fā)現(xiàn),單一降黏試劑驅替效果不明顯,聚表復合驅油體系對原油乳化作用明顯,可有效降低黏度,提高流動性,擴大波及效率,驅油效率較空白水驅提高20%以上,多劑復合實現(xiàn)了“1+1>2”的效果。
下一步,技術人員將持續(xù)深化稠油致黏關鍵因素與高效降黏配方體系研究,力爭將化學降黏復合驅實施黏度突破1000毫帕·秒,采收率提高8%以上,實現(xiàn)“以劑代汽”技術突破,解決稠油熱采高能耗、高碳排等問題。
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