中化新網(wǎng)訊 近日,延安煉油廠在12萬噸/年苯乙烯裝置凝結水回收利用領域取得突破,預計每年可節(jié)約水資源費用50余萬元、電費約1.6萬元。
過去,苯乙烯裝置受制于凝結水系統(tǒng)難題。由于凝結水泵與尾氣壓縮機復水泵出口壓力差異,當蒸汽發(fā)生器上水較少時,總管壓力升高,導致復水泵無法正常送水,引發(fā)復水器液位高報,備用機泵頻繁啟動。這一問題影響了蒸汽系統(tǒng)的穩(wěn)定,苯乙烯裝置的平穩(wěn)運行也因此受到干擾。
面對難題,延煉技術團隊創(chuàng)新性地利用凝結水替代脫鹽水進行噴淋冷卻,并將空冷溢流水作為水洗塔水洗水,實現(xiàn)了“一水多用”的模式。該舉措精準控制復水器液位,避免了對汽輪機葉片的損傷,大幅降低設備故障風險,為苯乙烯裝置的高效運行奠定了基礎。
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