中化新網訊 近日,神木煤化工能源公司1#石灰窯改造項目圓滿完成,進一步提升了生產效率,節(jié)能減排效果顯著,創(chuàng)效逾600萬元。
此前,1#石灰窯存在熱損失大、能耗高、窯頂密封效果差等問題,為此,該公司積極調研,查找“病因”,通過停用導熱油系統(tǒng),將助燃風作為冷卻燃燒梁的主要介質,使冷卻的助燃風進入窯內,提高了導熱油系統(tǒng)損失的熱量利用率;同時取消下吸氣梁,使用冷卻石灰的冷卻風和石灰換熱后的熱量煅燒帶參與燃燒,提高下吸氣梁廢氣損失熱量;通過對出灰機進行密閉改造,改善石灰冷卻效果,降低了出灰溫度,冷卻風可將熱量帶入煅燒帶,降低出灰造成的熱損失。
項目改造后,綜合熱耗從原來的1250千卡/千克降至950千卡/千克,按同等煤氣量核算,石灰日產量從原來的460噸提高到600噸,每年增產石灰約4.2萬噸,節(jié)約成本600余萬元。
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