“改造后的填料密封真給力!”日前,滄州煉化煉油二部設(shè)備技術(shù)員穆建玲在梳理LDAR檢測數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn),1號加氫裝置循環(huán)氫壓縮機(jī)C3002填料密封泄漏檢測點(diǎn)位,連續(xù)6個月無超標(biāo)數(shù)據(jù),填料使用壽命較之前提高了2倍。
循環(huán)氫壓縮機(jī)是1號加氫裝置的核心設(shè)備,需要定期更換填料密封組件,以防止循環(huán)氫及硫化氫等氣體泄漏。由于填料有效運(yùn)行時間縮短,煉油二部成立技術(shù)攻關(guān)小組,從運(yùn)行環(huán)境、介質(zhì)流量、維保安裝質(zhì)量等13個方面分析填料磨損失效的原因,最終鎖定介質(zhì)雜質(zhì)偏多、密封結(jié)構(gòu)及材質(zhì)缺陷是主要因素。
找準(zhǔn)病根后,技術(shù)攻關(guān)小組一方面組織更換入口過濾器濾芯,將過濾精度從60目提高至80目;另一方面聯(lián)合設(shè)備工程部專家、制造廠家和維保單位,對填料密封系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造。經(jīng)過反復(fù)論證,他們將原密封系統(tǒng)內(nèi)節(jié)流環(huán)、阻流環(huán)等銅材質(zhì)填料,升級為更加耐高溫、機(jī)械性能更好、化學(xué)穩(wěn)定性更優(yōu)的特種工程材料。同時,經(jīng)過工作壓力計算,在確保安裝尺寸不變的情況下,調(diào)整了主密封環(huán)和充氮密封環(huán)組數(shù),并優(yōu)化了漏氣回收流程。
改造完成后,技術(shù)人員通過LDAR檢測數(shù)據(jù)、泄漏氣進(jìn)氣柜管線溫度等指標(biāo)判定填料密封是否有效,同時根據(jù)數(shù)值變化趨勢進(jìn)行預(yù)防性維修和更換。截至目前,改造后循環(huán)氫壓縮機(jī)填料密封最長使用壽命達(dá)8個月,平均壽命維持在6個月以上。
“使用壽命延長了,材料及維修費(fèi)用也降低了?!蹦陆崴懔艘还P賬,改造后,維修更換填料次數(shù)由每年5至6次,降至2次,扣除材料升級費(fèi)用,每年可節(jié)省近40萬元的維修及材料費(fèi)。同時,現(xiàn)場無異味,裝置安全環(huán)保運(yùn)行水平得到進(jìn)一步提升。
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