3月19日,焦頁64號集氣站員工王繼川啟動分子篩,對天然氣進行脫水處理。“我們根據來氣情況,實施分子篩間歇運行,可有效節(jié)約能耗。”王繼川說。
今年以來,涪陵頁巖氣公司深入踐行綠色發(fā)展理念,全面推進綠色企業(yè)建設,通過實施采氣裝置能效提升和碳減排技術應用,狠抓頁巖氣開發(fā)全過程節(jié)能減排降碳,勒緊了頁巖氣開發(fā)“碳腰帶”,公司每年均實現了碳達標排放。
注重設備節(jié)能降耗,增加生產“含綠量”
涪陵頁巖氣田壓縮機、加熱爐、分子篩等耗能設備多,特別是壓縮機,占氣田能耗的80%以上,公司全方位開展設備節(jié)能降耗工作,增加生產“含綠量”。
在設備選型時,公司在保證質量、性能的前提下,按照節(jié)能效果對加熱爐、分子篩、變壓器等設備招標采購,提升氣田節(jié)能型設備占比。如加熱爐選用負壓式抽排煙,減少鼓風機,較正壓式加熱爐綜合節(jié)能在10%以上。
公司科學調整現有電網運行方式,對氣田10千伏焦氣二線、宏中線、宏石線等主要電力線路安裝無功補償裝置,提高了線路功率因數,有效減少了線損,節(jié)約大量電耗。
針對壓縮機能耗大的問題,公司采取了壓縮機科學調配、壓縮機間開、壓縮機變頻改造、壓縮機運行智能監(jiān)控等諸多節(jié)能降耗措施,有效降低壓縮機能耗30%以上。
“去年我們實施了12臺壓縮機變頻改造,今年計劃再實施18臺,為壓縮機節(jié)能再加一把勁兒?!惫竟こ處熃鹬窘f。
技術人員建設氣藏能管平臺,建立壓縮機遠程智能監(jiān)控系統,科學對進氣壓力、震動、電流等參數進行分析,根據工藝參數,優(yōu)化壓縮機運行策略,提高工作效率和節(jié)能效果,及時能耗異常的壓縮機,采取措施,降低壓縮機能耗。
推行“綠色”采氣技術,讓天空更藍
焦頁10-8HF井生產壓力下降,被迫關井,原計劃用壓縮機對其實施增壓開采,技術人員反復論證,最終采取了“管網氣氣舉+泡排”的組合工藝,使這口氣恢復了產量,不但省下壓縮機運行能耗,而且減少放噴燃燒頁巖氣1.5萬立方米,減少了大量碳排放。
“我們積極采取綠色環(huán)保的采氣技術,減少采氣時的碳排放,讓氣田的天空更藍?!备⒘觏搸r氣公司技術中心工藝所所長陳小剛介紹。
對氣井進行放噴排液是促進老井復產的有效手段,但放噴每天需要燃燒1000—2000立方米天然氣,不但浪費能源,而且燃燒時會釋放廢氣。
技術人員針對這一情況,努力減少放噴排液技術措施,積極采取循環(huán)氣舉、增壓開采、泡沫排水等排水采氣措施,近年又加大了復合排采工藝的運用,通過開展“管網氣氣舉+泡排” “氣舉+增壓”“氣舉+泡排”組合排采技術,將各類排水采氣工藝工作做精做實,大幅減少放噴排液作業(yè)頻次,有效促進節(jié)能減排。
新井投產時,往往需要2-3天的放噴排液測試,即在放噴口點燃天然氣,促進新井排出積液,有效激活氣井,同時測試氣井產量、壓力等參數,每天都要燒掉上千立方米的頁巖氣。
為了減少新井試氣過程中燃燒天然氣產生的廢氣,該公司和產建管理中心、施工單位一起,開發(fā)了可回收利用型地面測試系統,安裝配套的背壓閥,研究了試氣與采氣一體化減排技術,形成新井“邊測試、邊進站生產”工藝,每年減少頁巖氣放空燃燒2500萬立方米,大幅減少頁巖氣燃燒產生的廢氣量。
合理回用生產余氣,有效減少碳排放
在頁巖氣開發(fā)過程中,采氣或處理裝置會產生工藝尾氣和余氣,以往傳統處理方式往往采用簡單排放或直接燃燒,既造成能源浪費,又產生大量二氧化碳排放。
涪陵頁巖氣公司強化余氣資源化利用,積極開展余氣回收工作。
針對油氣同采的頁巖油氣井,技術人員利用密閉回收裝置,收集逸散在空中的輕烴、混烴等可燃氣體,既節(jié)約了資源、減少了能耗,又確保了安全。在興頁L2HF井平臺,技術人員積極開展試驗,利用原本放空的頁巖氣余氣進行發(fā)電,每天可減少燃燒頁巖氣1350立方米,日減少5噸二氧化碳排放。
在涪陵頁巖氣田最大的集輸末站——白濤集輸站,針對以往脫水處理過程中產生的余氣采取放空火炬燃燒的情況,該公司優(yōu)化工藝流程,新建低壓管線,將白濤集輸站原本放噴的頁巖氣,通過低壓管線直接輸給四合燃氣公司,實現生產余氣外銷,年減少頁巖氣放空燃燒近100萬立方米,既回收了能源,又避免了頁巖氣燃燒產生大量的煙塵、廢氣,有效保護了環(huán)境。
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