截至目前,中國石油遼河油田高升采油廠軟化水使用量由1350立方米/天提升至1700立方米/天,節(jié)約鍋爐清水拉運(yùn)費(fèi)用148萬元。這一亮眼數(shù)據(jù)的背后,是該廠清水減量替代工程持續(xù)釋放的效益紅利。2024年底,針對注汽供水量不足的問題,高升采油廠啟動清水減量替代工程,通過“污水深度處理擴(kuò)容+軟化水替代+管網(wǎng)優(yōu)化”三步戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)注汽供水系統(tǒng)全面升級。
5月6日,在高一聯(lián)4號樹脂罐旁,隊(duì)長王小兵正緊盯儀表數(shù)據(jù),記錄樹脂罐再生處理的運(yùn)行參數(shù)?!叭ツ赀@時候,單罐再生期間日處理量直接‘掉’了20立方米/小時。”王小兵介紹,“現(xiàn)在有了‘替補(bǔ)隊(duì)員’,再生期間處理能力也能保持穩(wěn)定。”作為該廠污水深度處理的“核心車間”,高一聯(lián)的四臺樹脂罐日夜運(yùn)轉(zhuǎn),將油井采出污水中的鈣鎂離子“過濾”干凈,轉(zhuǎn)化為符合注汽標(biāo)準(zhǔn)的軟化水。這些“重生水”經(jīng)過加熱,成為驅(qū)動地下原油流動的“熱能引擎”。
今年一季度,該站污水處理量同比增加2.4萬立方米,軟化水日利用量提升350立方米,每天還能“擠”出300立方米供給壓裂作業(yè)。如今,前端制水與后端用水終于跳起“平衡舞”,清水減量工程真正實(shí)現(xiàn)了“讓每一滴污水創(chuàng)造價值”。據(jù)悉,年初進(jìn)行注汽摸排時數(shù)據(jù)顯示,因管網(wǎng)不暢,39口注汽井每年需消耗10萬立方米清水,僅罐車?yán)\(yùn)費(fèi)用就達(dá)275萬元。生產(chǎn)運(yùn)行部副部長于光亮表示,“有的末端壓力不足,有的管線‘單線作戰(zhàn)’,軟化水根本送不到‘田間地頭’?!?/p>
為了打通這“最后一公里”,今年1月高升采油廠開展“四維治理”,在12站、27站啟用采暖泵“兼職”供水,解決“水流不動”難題;2臺移動增壓撬靈活調(diào)配,動態(tài)提升末端壓力;小蓮花泡平臺消耗氣管線實(shí)現(xiàn)“高低壓切換”,注汽時供高壓外來氣,平時輸?shù)蛪合臍猓?6站加藥泵升級為“變形金剛”,注汽時變身2.5兆帕增壓泵。“現(xiàn)在軟化水可以直達(dá)每口‘口渴’的注汽井,再不用靠罐車‘輸液’了?!庇诠饬琳f。
“等水來”到“水自來”,這場綜合治理不僅打通了物理管網(wǎng),更連通了效益增長的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。在清水減量替代工程中,高升采油廠創(chuàng)新實(shí)施“三精”策略提質(zhì)增效。高18-蓮H701井場盤活閑置注汽管線,實(shí)現(xiàn)3口井污水直供,節(jié)約管線成本19萬元;高269平臺通過管網(wǎng)多功能改造,7口井年省拆裝及清水成本27萬元;四個月累計減少補(bǔ)水15井次、保水9井次,運(yùn)費(fèi)直降148萬元。
與此同時,高升采油廠以精細(xì)化管理為抓手,在清水減量上下足“繡花功夫”,曙150井采用地表水壓裂,節(jié)約清水量1.2萬立方米;水套爐補(bǔ)水改用軟化水,日均節(jié)水10立方米,張一塊區(qū)域9口井壓裂以軟化水替代清水。四個月來,該廠清水用量同比減少3.84萬立方米,直接節(jié)約成本76.8萬元。
“這就像給全廠裝上了‘水效益’倍增器?!毙履茉错?xiàng)目部副主任冷文學(xué)表示,每投入1元改造資金,可產(chǎn)生4元的綜合效益。隨著軟化水在注汽、壓裂等環(huán)節(jié)的逐步替代,高升采油廠正向著“全年節(jié)約清水10萬立方米”的目標(biāo)穩(wěn)步邁進(jìn)。
截至5月27日,中原油田普光氣田累計生產(chǎn)凝析油突破7000噸關(guān)口,達(dá)到7008噸,目前正以日均產(chǎn)量10噸的態(tài)勢,持續(xù)實(shí)現(xiàn)凝析油穩(wěn)定生產(chǎn)。
張金友,大慶油田有限責(zé)任公司勘探開發(fā)研究院副院長兼頁巖油研究院副院長。工作16年來,他潛心進(jìn)行非常規(guī)基礎(chǔ)研究,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)破解致密油、頁巖油的重重“地下謎題”,沖破技術(shù)“封鎖線”,實(shí)現(xiàn)了頁巖油歷史性戰(zhàn)...
近日,我國首套5萬噸級拉力千斤頂牽引裝船系統(tǒng)在墾利10-2油田中心處理平臺裝船過程中實(shí)現(xiàn)首次應(yīng)用,整體性能達(dá)到國際先進(jìn)水平。
日前,“無人機(jī)+AI”巡檢技術(shù)在江漢油田涪陵頁巖氣公司、清河采油廠全面投入使用。依托“無人機(jī)+AI”,他們實(shí)現(xiàn)了對160千米電力線路、1000多千米管道線路及30座集氣站的全天候、高頻次巡檢,切實(shí)減輕...
近日,滿載159噸套管的4輛卡車,運(yùn)抵中國石油長慶油田施工現(xiàn)場。這些套管由于工藝設(shè)計變更,曾在中國石化江漢油田坪北經(jīng)理部積壓3個多月。
5月28日清晨,嘉陵江畔,重慶市合川區(qū)錢塘鎮(zhèn)云霧未散。在崎嶇的山間村路上,大慶油田重慶分公司生產(chǎn)保障中心副主任李勇軍正驅(qū)車前往合川120回注站?!芭?!”一聲悶響,車輪壓過坑洼的路面,車身劇烈搖晃。“這